Herausforderung:
Ein Gaskraftwerk mit rund 120 dB Motoremission stand aufgrund gesetzlicher Lärmschutzvorgaben kurz vor der behördlichen Stilllegung. Konventionelle Schalldämpfer auf Mineralwollbasis scheiterten an einer baulichen Sackgasse, da der Platz zwischen den Kühlern für voluminöse Absorber zu gering war.
Lösung:
Statt auf Masse zu setzen, wurden Wände, Türen und Böden mit platzsparenden, mikroperforierten HSA3-Metallpaneelen ausgekleidet. Spezielle winklige „Sound Pockets“ verlängerten den Schallweg zusätzlich, ohne den Gegendruck für die Kühlung zu erhöhen. So konnte das störende Tiefton-Brummen gezielt eliminiert werden.
Ergebnis (Impact):
- Messbarer Erfolg: Senkung des Schalldruckpegels um -6 dB.
- Wirtschaftlichkeit: Erfolgreiche Abwendung der Stilllegung und Sicherung des Anlagenbetriebs.
- Langlebigkeit: Das rein metallische System ist absolut unempfindlich gegenüber hohen Luftgeschwindigkeiten und Vibrationen.